加氢装置高压换热器在线水洗除盐实践

Petroleum Refinery Engineering(2014)

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摘要
中国石油化工股份有限公司广州分公司2.0 Mt/a柴油加氢改质装置在实际生产中,当原料氯质量分数大于0.5μg/g、氮质量分数大于700μg/g时,生成的氯化铵易在反应系统高温高压换热器部位形成铵盐结晶,引起换热器E9102压差升高,影响装置安全生产.通过降低反应温度和装置负荷、增加注水点,部分产品循环加氢等方式来满足注水时降温的要求,通过调整分馏系统操作防止注水对汽提系统造成影响,实现了加氢装置高温高压换热器在线清洗铵盐结晶,避免了装置停工.水洗后,装置进入正常高负荷运行阶段,循环氢量恢复到正常值240~250 dam3/h,换热器压差明显下降,并基本维持在0.18~0.19 MPa,较水洗前降低约0.37 MPa,达到了开工初期水平.同时水洗期间产品质量能达到国Ⅲ柴油标准的要求.
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