利用成分不良的TC4钛合金铸锭制备合格板材的工艺研究

Titanium Industry Progress(2017)

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Abstract
为了充分利用某批因添加回收料较多而造成O含量较高或不均匀的TC4钛合金铸锭,以该批铸锭为研究对象,研究了不同锻造工艺对锻坯组织及成品板材力学性能的影响.结果表明:经三火次锻造获得的7 mm厚热轧板材的力学性能不稳定且有较多不合格;经六火次锻造可获得以等轴和短棒状α相为主的双态组织,轧制后得到的4.5mm厚成品板材的伸长率可达12.5% ~19%,且强度较高;经四火次锻造可获得以长条状α相为主的组织,轧制后得到的4.5mm厚成品板材性能合格,伸长率为12.5%~17%.综合分析知,通过四火次锻造加三火轧制可得到组织均匀、性能稳定的TC4钛合金成品板材,实现对O含量较高或波动较大的TC4钛合金铸锭的应用,且生产成本较低.
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